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电气设备过负荷解决方案

1.故障原因及对策

1.1故障信息收集

配电室:变压器容量2000KVA,组别DYn11;集中补偿800KVAR,低压供电线路出现:东中频、西中频、压力机、照明。设备:750KW中频电源,中频出线电压500V,额定电流1500A供电线路线路:额定电流1600A密集型硬铝母线,80米4(4*185+1*95)电缆20米。满负荷运行经集中补偿后功率因数0.85;故障线路cosψ=0.66,仪表显示三相最大电流1400A以上。钳形万用表测量故障线路电流互感器电流2-9A不等。(互感器变比4000/5)最近3次故障均为相间短路,分布于不同段间,但故障点均位于连接器附近,短路发生之前温度长期超过60℃。拆解故障母线:母线主要采用1mm厚聚四氟乙烯定向薄膜作为绝缘材料,为密集型封装;灼穿点附近绝缘薄膜板结、碎化。整改前三相电压、电流值:A:227V,1406AB:227V,1391AC:226V,1421A故障发生前故障点附近温度:故障点一:72℃;故障点二:74℃;故障点三:73℃;故障点四:69℃。

1.2故障分析

谐波不仅导致电气设备寿命缩短、网损加大、系统发生谐波谐振的可能性增大,亦会引起电气设备绝缘寿命的缩短,进而发生相地或相间短路故障。由于故障线路为实心板质铝材,而本段母线设计电流额定值偏小。谐波的集肤效使电流集中在导体表面流过,造成线路额定电流的“过负荷”,进而影响运行母线温度升高,停机后母线温度下降产生热胀冷缩效应,连接片松动,加剧温升攀高,随着时间推移绝缘老化加速,伴随着压力机的震动,部分板结绝缘薄膜脱落,最终导致短路故障发生。4000/5互感器经钳形万用表检测后数据为3-9A,9A这一数字跟互感器的额定电流有出入,众所周知互感器一次侧通过范围内的任意电流,二次侧电流值应保持在5A以内,而测量数据显示9A,初步推断为谐波干扰测量结果;采用带有屏蔽功能的检测设备后测量数值稳定在5A以下,而仪表所带互感器变比已被锁死,故受谐波影响不明显,显示数据可用,经精密电能质量分析仪测量误差在允许范围内。

1.3解决方案思路

由于该段线路发生多次短路故障,灼伤点经打磨,母线截面积减小,相应载流量下降,只能削减谐波的同时增大线路载流量或降低线路电流。增大线路载流量:线路更换为2000A以上硬母线。优点是过载能力强、有利于后期扩容;缺点是开关容量需与母线容量匹配、投资大、施工周期长,整改费用45万左右。滤除谐波、降低线路电流:安装就地补偿部分消谐设备。降低了线路实际通过电流,削减了主要谐波量。优点是投资小、便于安装;缺点是增加维护量、有一定风险(如不随中频设备同时开启或故障,此段母线回到事故前隐患状态),整改费用8万左右。

2.方案分析

从经济与实际效果角度,应选择滤除谐波、降低线路电流方案,安装就地补偿部分消谐设备,以消除3次及3的倍数的谐波为主,设备全开补偿功率因数至0.8-0.9即可。

2.1计算方法

功率因数从0.66提高至0.9以上;按照公式Q=√3*U*I*sinΦ;S=P/cosΦ;Q=P*tanΦ计算。补偿容量缺口约为500KVAR,由于设备为间断性负荷,所需无功补偿量在持续增长至最高点后,随着处理件的推出,负荷降低,相应的所需补偿量开始回落,故只要保证满载运行时cosψ=0.9即可。故采用分组试211的投切方式:在中频炉启动时将第一组200Kvar电容器组投入,保证在启动到加载过程中保持在较高值;随着负荷增大,系统会根据情况自动将第二组第三组150Kvar电容器组陆续投入,使系统始终保持在适当功率因数值之内。

2.2设计要求

(1)应满足国家、行业的相关标准的要求,具备“五防”的要求;(2)铜排的连接部分必须搪锡;(3)各母线的连接应良好,绝缘支撑件、安装件及其它附件安装应牢固可靠;(4)每段母线上的两台电容器柜一套自动补偿仪同时实现自动、手动功能;(5)电容器装置采用可控硅动态无功功率补偿器;(6)触发器:采用光电触发技术。

2.3设备主要参数

选用山大华天HTEQ-V31-0.4/480补偿消谐柜。(1)额定电压0.4kV;(2)额定频率50Hz;(3)电容允许偏差0-+5%;(4)三相电容不平衡度≤2%;(5)接线方式角形接线;(6)所配电抗器电抗率6%;(7)补偿方式动态跟踪补偿,抑制部分3次及其倍数谐波;(8)保护功能:缺相、短路、过电压、过流、欠压、过热。

3.整改效果

本方案是专为冲焊中频炉滤波补偿设计的,根据实际运行情及设计原则,滤波补偿装置的作用有四个:(1)消谐作用:针对3次特征谐波电流进行支路滤波,从根本上解决母线的集肤发热效应和烧毁问题,延长用电设备及母线的使用寿命。(2)增加一项节能项目:设计滤波装置,吸收和抑制谐波源设备产生的谐波电流、谐波电压,投入滤波设备后,在条件不变、同等产量的情况下,节能3-5%左右。(3)降低运行线路温升:削减谐波的同时,消除表层“过负荷”的现象,保证线路温升的下降。(4)提高整个系统的功率因数,使考核点的平均功率因数达到预期要求,有效降低电流或者说提高变压器的负载能力。

3.1测试效果对比

测试时间:2011年9月19日测试仪器:DZ-4A电能质量分析仪、AR330红外测温仪测量方法:DZ-4A电能质量分析仪通过PT和CT对0.4kV中频设备供电线路电流和电压进行采样和分析,从而得到实时数值及其波形数据;AR330红外测温仪据测量点1M内进行温度检测。仪器测量方式:DZ-4A电能质量分析仪测量方式是在3秒钟内对3相电压和3相电流信号进行6次同步等间隔采样,利用FFT分析出这6次采样的测量结果,然后进行方均根处理,这样可以区分暂态现象和谐波。处理结果作为一个采样样本,按照设定的定时区间进行定时采样记录,记录结果用后台机程序分析整理统计;AR330红外测温仪直接读取数据。统计分析方法:DZ-4A电能质量分析仪在设定的时间段内对所选择的测量数据进行筛选,分析出各次谐波电压和电流的最大值、最小值、平均值、参考值(即95%概率值,其取法为:将各次测量值按从大到小的顺序排列,去除总数的5%的较大值,取其剩余95%中最大的那个测量值作为代表值);AR330红外测温仪选取4处测试结果:整改前三相电压、电流值:A:227V,992A;B:226V,1012A;C:225V,994A

3.2结论对比可看出整改前后电压、电流虽然波形不完全是正玄波,但滤波效果显著改善,实测电流整改后线路电流下降400A以上,线路损耗降低,温升降低;经过本次整改满足了设备负载、线路要求,运行至今未发生事故。

4.结束语

由于中频炉是谐波源设备之一,谐波含量较为严重,如果单独只做补偿,一般的动态、静态、就地无功补偿,解决不了谐波问题,而且有的无功补偿还会带来一定副作用,放大谐波,强制性使用可能会引起系统谐振,使得谐波电压和谐波电流畸变更为严重,过电流值较大,将影响电容器寿命和系统稳定性,造成功率因数偏低.所以根据系统自身实际情况。鉴于中频电源设备谐波危害精密设备、功率较高的特点,可将多套中频设备与谐波影响较轻的设备共用一条供电母线,针对某些大功率设备采用就地补偿外的方式,不仅使线路容量满足了设备用电需求,而且降低了投资。

作者:高鹏飞 刘广顺 单位:中国重汽集团济南桥箱有限公司


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