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聚酯纤维DTY生产工艺研究

随着科学技术的飞速发展和人民生活水平的提高,人们的消费观念发生了改变,追求舒适、高档、保健、自然等成了新时尚,服装消费出现了多层次的需求[1]。近10年来,国内外关于纤维改性技术的研究开发,主要集中在“高性能、高感性、高功能纤维”的开发应用中,围绕着化纤新产品的开发,进行设备改造、技术创新[2]。经过多年的技术攻关,化纤行业通过多种技术方法和技术途径,研制开发仿真、超真、独特风格和功能的改性化学纤维[3]。据国家统计局统计,2014年,中国化纤产量达到4369万t,占世界化纤总产量的70%,化纤差别化率已达到40%以上。中国化纤产业技术进步明显、产业升级成果显著的同时,深层次的矛盾和问题也逐渐显现。原料短缺、差别化纤维生产能耗增加,成本压力增大[4]。化纤行业平均利润低,竞争日趋激烈。为了提高利润,相当多的企业采用扩大产能的方法,这导致化纤业低水平产能延伸和环境压力的不断增加。面对环境的日益恶化,节能环保已经成为推进化纤产业发展的重中之重[4]。聚酯纤维作为化学纤维第一大品种,具有诸多优良性能,生产企业为了提高纤维的后加工性,一般采用压缩空气气流网络的方法进行纤维网络加工,以提高纤维的抱合性和高速退绕性[5]。而网络加工需用大量的压缩空气,折算到电能,每吨网络丝需耗电能1.08×106~2.16×106kJ(能耗随产品规格不同而有所差异,丝越粗,所需网络压力越大,能耗越高)。如何降低能耗,节约生产成本,是广大化纤科技生产者研究的重点[6]。基于此,本研究通过对生产设备进行节能技术改造,对生产工艺进行优化,成功开发了新型节能涤纶纤维DTY,实现了无需对涤纶长丝打网络即可直接用于织造的目标。本研究重点对该新型节能涤纶纤维DTY的生产工艺进行探讨,并确定最佳生产工艺条件。

1试验

1.1原料及其指标

采用高速纺制备异型截面涤纶预取向丝(POY),其主要性能指标如表1所示。

1.2生产设备及主要测试仪器

12位牵伸变形试验机、33H型花式假捻变形机(日本村田机械株式会社),YG086型缕纱测长机、YG020型电子单纱强力仪(常州第一纺织设备有限公司),ME103型电子天平(上海勤酬实业有限公司),YG368型全自动长丝收缩率测试仪(常州市第二纺织仪器厂),MQA7020型NMR纤维含油率检测仪(中国纺织科学技术开发有限公司(宏大研究院)),KU483型染色试验编织机(无锡市振荣针纺机械有限公司)。

1.3设备技术改造

为了研究及生产该新型节能聚酯纤维DTY,浙江永能化纤有限公司对小试设备和生产设备进行了改造。1.3.1PIC控制及变频技术改造PIC单片机是一种用来控制外围设备的集成电路,是具有分散作用(多任务)功能的CPU。为了实现设备的智能化控制,每一个生产单元在其他生产单元出现故障时互不影响干扰,能够维持独立运行。本研究分别对12位牵伸变形试验机和33H型花式假捻变形机进行了PIC改造,实现了每一个生产单元的独立运转和智能控制。基于对上述设备PIC的改造,再对设备所有的电机进行变频改造,实现了设备输出电机功率自动调节的智能化节能生产。1.3.2TCS张力控制系统改造TCS张力控制系统,是由日本村田公司自主开发,与33H型花式假捻变形机配套的在线张力控制系统。该系统能够实现在线张力实时监控和调节、生产数据统计、产品自动定级等多种功能,其特有的张力自动调节功能在加弹机中首屈一指[7]。因浙江永能化纤有限公司购买的33H机型较老,自身不带TCS张力控制系统,故需要对其加装该控制系统,实现假捻张力的在线监测和自动调节,以稳定产品质量,减少断头和提高正品率。1.3.3热箱结构改造由于33H型花式假捻变形机为“M”型长热箱结构,该种热箱长丝受热充分,避免了因丝受热不足而导致的分子链无规排列,进而出现染色不匀的情况[8]。但是,热箱长达1.5m,散热面较大,并且热箱上下两端的热箱门孔隙较大,热源利用率低,因此还存在不足。为了减少热量耗散,提高热能利用率,对热箱门结构进行了改造,如图1所示[9]。即在原短平端面盖板基础上(改造前),增加盖板可封闭面积,仅留出可供丝道运行的圆弧形缺口(改造后),并对热箱门内壁及盖板内壁涂覆绝热涂层,以最大程度减少热耗散,提高热能利用率。1.3.4安装独立二级计量电度表对试验用33H型花式假捻变形机L面(左面)进行上述三项的改造,为做对比试验,对R面(右面)不做改造。分别在两面安装独立二级计量电度表,并给机器提供压缩空气的空压机上安装独立计量电度表,以测量实际电耗情况。

1.4工艺路线的确定

采用POY-DTY工艺路线,具体工艺路线:POY→零罗拉→第一罗拉→变形热箱→冷却→假捻→异丝器→第二罗拉→变型热箱→第三罗拉→上油→卷绕成品。

2结果与讨论

影响涤纶DTY风格和能耗的主要技术参数有牵伸比、热箱温度(包括变形热箱温度和定型热箱温度)、假捻张力比,本研究将进行重点讨论分析。而影响生产稳定性的主要技术参数有加工速度、超喂率(第二超喂率和第三超喂率)、卷绕角,对产品风格及能耗无实质性影响,因此不做重点讨论分析,并在此基础上提出最佳生产工艺。

2.1牵伸比

为制得纤度为167dtex的具有仿麻风格的DTY涤纶长丝,按照生产经验,牵伸比应控制在1.50~1.60,在常规加工速度、热箱温度200℃保持不变的情况下,本研究调试了若干组牵伸比,并探讨了牵伸倍数对纤维性能的影响,结果如表2所示。从表2可以看出,当牵伸比较低时,纤维仿麻感较为强烈。这是因为:牵伸倍数低,纤维拉伸结晶不充分,易形成僵点和条纹,纤维原丝POY间的差异性被充分暴露[10];而当牵伸倍数过大时,由于变形张力太高,导致纤维内部结晶破坏,大分子过度取向,容易导致单丝断裂,进而使断头次数大大增加[11]。尽管纤维强度有大幅提高,但纤维断裂伸长率很低,纤维机械性能差,且生产不稳定,没有实际生产价值,因此确定牵伸比的范围应在1.50~1.52。

2.2热箱温度

为了使纤维产生粘连点,变形温度应高于涤纶的最大结晶速率温度180℃[12],且应低于软化温度232℃[13]。经实验发现,在其他条件相同情况下,变形温度要高于190℃时才会有黏连点产生,当温度高于225℃时,纤维容易逃捻跳丝,加工变得困难,因此对190~225℃变形温度内纤维的风格和加工性能进行了研究,结果如表3所示。从表3可以看出,纤维的黏连性随着温度的升高而增大,丝条蓬松性会变差,但麻感会比较明显。这是因为温度越高,大分子链运动幅度加剧,不同单丝在互相接触的部位分子之间容易交织缠绕,外观体现为形成了黏连点,且该过程不可逆。即纤维间一旦形成了黏连点,将无法通过物理加工手段打开。在织成袜带以后,就会体现为一个个的麻点,整体风格粗犷,这正是纺麻织物的特性。在210℃时袜带色点分布比较均匀,且生产稳定性较好,当达到220℃,色带和色斑分布虽然较规律,但手感已经偏硬,丝条蓬松性很差,全丝僵化,因此变形温度宜控制在210~220℃。因为纤维在低牵伸比,高温变形条件下,纤维处于未完全拉伸状态,为避免织造加工过程因内应力偏大而导致卷曲收缩,定型热箱温度控制也显得异常重要。大分子热松弛程度随温度的升高而提高,动态内应力也随之增加,在最大结晶速率温度180℃附近,纤维由于结晶度的大幅提高,卷曲收缩率开始降低并趋于稳定[11],纤维形态也将保持稳定状态,因此定型热箱温度应在180℃左右,可以获得尺寸稳定性和能源消耗的最佳组合。

2.3假捻张力比

为保证所有锭位生产的丝风格和品质一致,需先对33H型机台所有锭位假捻张力进行测定和校准。根据设备操作手册,预设基准张力为98cN,并通过标准张力校正砝码(100g)进行手动校正,校正完后方可进行下一步操作。因33H型机台安装了TCS在线张力控制系统,该系统通过设定T1/T2张力比的数值范围(T1为加捻张力,T2为解捻张力),可以实现张力的自动调节和控制,有利于产品整体质量的稳定和统一,将色差降低到最小。同时,由于其采用的是皮圈式假捻器,丝条与假捻器接触面较柔和,不易产生毛丝,且不容易逃丝,为稳定连续性的生产提供了必要保障。为了使纤维在织造退绕时不产生回捻力,从而影响纬纱的整经,将T1/T2设定为1︰1,通过TCS实现自动调节与控制。

2.4加工速度

DTY的加工速度主要受POY原丝自身内在品质和后纺加工设备机械性能的影响[14]。采用的村田33H型花式假捻变形机,在单喂入系统时,空转最大丝速为1142m/min,根据丝的自身品质有所不同。成品产量随加工速度的提高而提高,但丝速过高容易出现毛丝和断头,生产稳定性变差,不利于连续性生产[15]。经试验调试,在保证丝品质和生产稳定性前提下,最大加工速度可开到680m/min。

2.5超喂率

33H型机可以设置的超喂率有第二超喂率和第三超喂率,第二超喂率主要影响DTY成品的卷曲收缩率,第三超喂率主要影响成品丝卷装外观[16]。通过工艺调试,确定第二超喂率为7.85%,第三超喂率为4.74%时,可以得到满意的成品卷曲收缩率和卷装外观。

2.6卷绕角

卷绕角,又称络交角,是DTY卷装成形时每层丝之间的夹角。为控制成品丝的成形,减少和避免形成网丝和绊丝,应选用尽可能大的卷绕角[17]。经试验调试,最终确定成品卷绕角为30°。

2.7生产工艺的优化

通过对牵伸倍数、热箱温度、假捻张力比、加工速度、超喂率和卷绕角等工艺参数的调试优化,最后确定的最佳生产工艺条件如表4所示。对成品DTY性能进行测试,结果如表5所示。通过表5可以看出,所研制的产品各项指标均满足使用要求。

2.8能耗测试

在确定最佳工艺条件后,对生产该新型节能聚酯纤维DTY和生产常规相同规格的网络DTY能耗进行了实际测算。经核算,与常规网络丝相比,生产每吨该产品(167dtex),可以节约电耗约1.19×106kJ,以工业每3.6×103kJ用电0.75元计,每吨产品可以节约能耗成本247.5元,对于竞争激烈的化纤行业来说,无疑具有巨大的意义。

2.9节能原理

本研究通过对33H花式假捻变形机进行1.3.1~1.3.3的节能技术改造和工艺优化,使DTY丝束表面形成了物理黏连点,无需经过网络加工即可直接用于织造,节省了气流网络加工所消耗的大量电能,并且所织造的织物具有麻织物的手感和风格,实现了节能和仿麻的双重目标。

3结论

1)通过对生产设备的一系列节能改造和生产工艺的优化,成功研发了新型节能聚酯纤维DTY生产工艺,每吨纤维产品可节约电耗1.19×106kJ,具有巨大的成本优势。2)纺制具有麻纤维风格的新型节能聚酯纤维DTY,应控制较低的牵伸比,才能使纤维形成特有的僵点和条纹。3)纺制具有麻纤维风格的新型节能聚酯纤维DTY,变形热箱温度应控制在21政治期刊0~220℃,定型热箱温度应大于180℃。4)纺制具有麻纤维风格的新型节能聚酯纤维DTY,丝速应控制在合理的运行范围内,在保证产品质量和生产稳定性的前提下,不能超过680m/min。

作者:郭桥生 吴梦芳 裴付宇 单位:浙江永能化纤有限公司 国家纺织服装产品质量监督检验中心


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