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页岩气脱水工艺流程节能分析

近年来,页岩气作为非常规能源,在我国能源开采中所占比重越来越大[1-3]。尽管页岩气开采前景广阔,并在开采技术上取得了成功经验,见到了初步的成果,但在页岩气开采方面仍然存在一些不容忽视的问题,主要体现在技术和节能环保两方面[4-8]。页岩气在开采过程中通常伴随着水和硫等杂质,在运输及储存的过程中易造成腐蚀,因此,需要对页岩气进行脱酸脱水工艺处理[9-11]。应用HYSYS7.2对三甘醇脱水工艺流程进行了模拟计算及参数对比分析,通过改变三甘醇贫液浓度、甘醇循环量,对比天然气的脱水量,发现当处理量固定的情况下,三甘醇贫液浓度和甘醇循环量可以优化,并且满足水露点的要求。研究结论可为进一步高效节能地开发页岩气提供理论依据。

1建立TEG脱水工艺流程图

根据某地区页岩气的产量及含水特点,在软件HYSYS7.2中建立如图1所示的流程。已知来气压力6154.3kPa,温度为38℃,处理量为417×104m3/d。

2数值计算与结果分析

2.1影响脱水效果的关键因素分析

对于三甘醇脱水工艺,影响脱水效果的关键参数是三甘醇贫液浓度、三甘醇循环量、吸收塔和再生塔的塔板数、再生塔温度、再生方式。在甘醇循环量和塔板数一定的情况下,三甘醇的浓度越高,天然气露点就降得越大。因此,降低出塔干气露点的主要途径是提高三甘醇贫液浓度。根据溶液吸收原理,循环量、浓度与塔板数的相互关系如下:当循环量和塔板数固定时,三甘醇的浓度越高,露点降得越大;当循环量和三甘醇浓度固定时,塔板数越多,露点降得越大;当塔板数和三甘醇浓度固定时,循环量越大,则露点降得越大,但是当循环量增大到一定程度后,露点降的速率明显减少,并且如果循环量过大,可能会增大重沸器的工作量,动力消耗过大。

2.2三甘醇循环量和汽提气循环量的优化

在HYSYS7.2中,改变三甘醇循环量和汽提气的循环量,观察干气水露点的变化,结果如图2和图3所示。从图2中可以看出,随着三甘醇循环量的增加,外输干气含水量减小,外输干气水露点降低;当三甘醇循环在2.235m3/h以上时,外输干气和水露点降低的速率明显减慢,为了达到优化节能的目的,此时应将三甘醇的循环量定为2.235m3/h。同理,汽提气流量增加时,三甘醇贫液浓度增加,干气水露点降低;当汽提气流量达到0.5076m3/h以上时,干气水露点和三甘醇贫液浓度趋于稳定状态,不再变化。因此,在处理量为417×104m3/d时,通过对比得到最佳的汽提气流量为0.5076m3/h。综上可以看出三甘醇贫液浓度为99.36%,三甘醇循环量为2.235m3/h时,其净化天然气平衡水露点计算值为-7.709℃。因此,本流程采用99.36%的贫甘醇,采用气提再生工艺,实际水露点控制在-5℃以下是完全可行的。

2.3吸收塔、再生塔和闪蒸分离器的参数优化

根据417×104m3/d三甘醇脱水工艺流程图,该工艺中设置有TEG吸收塔。TEG吸收塔采用泡罩塔。由于三甘醇溶液循环量很小,为有利于气-液传质,保证塔板液封,增加操作弹性,故采用泡罩塔。闪蒸分离器通常分为卧式和立式。当进料气为贫气时,由于气体中所含重烃较少,在闪蒸分离器中不存在液烃,通常选用两相(气体和三甘醇溶液)分离器。液体在闪蒸分离器中的停留时间为5~10min。当进料气为富气时,由于气体所含重烃较多,通常选用三相(气体、液烃和三甘醇溶液)分离器,此时,为防止重烃使三甘醇溶液乳化和起泡,应使溶液升温至约65℃,停留时间定为10~15min左右。为保证闪蒸分离后的富三甘醇有足够的压力流过过滤器及贫/富三甘醇换热器等设备,闪蒸分离器的操作压力在0.35~0.52MPa之间效果较好。

3能耗分析

现以重庆某页岩气区块三甘醇脱水实际情况为例,对比优化前后各参数如表1、表2所示。从表中可以看出,优化后重沸器热负荷和单位综合能耗明显降低。

4建议

页岩气在运输及储运过程中会产生较大量的水,如不及时处理,可能会生成水和物甚至引起管道设备的腐蚀,因此,研究页岩气的脱水工艺十分必要。在TEG法脱水过程中,当塔板数和三甘醇浓度固定时,循环量越大则露点降越大,但循环量升到一定程度后,露点降的增加值明显减少,而且循环量过大会导致重沸器超负荷,动力消耗过大。在实际生产中使用合理的优化参数,既可以提高效率,又达到节能环保效果。5结论1)通过软件HYSYS7.2的仿真模拟,得到了该地区日产量417×104m3的情况下的汽提气流量,三甘醇循环量;在有效降低水露点的前提下,减轻了加热炉的工作负担,并且优化了吸收塔、再生塔的相关参数,有效降低了设备的成本投入。2)模拟分析表明,通过优化,三甘醇再生重沸器的热负荷明显降低,使得整体的单位综合能耗降低,节能效果明显,在实际生产过程中值得推广使用。

作者:单孝森 单位:大庆油田工程有限公司


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