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探究罩式退火炉安全生产方法

1安全技术措施

氢气是一种高危气体,在一定条件下极易爆炸。所以,安全问题对于使用100%的氢气作为保护气体的全氢炉来说,涉及到氢气气氛的密封、压力控制等,都对安全生产有重要影响。

1.1氢气的特性

氢气是易燃易爆气体。H2着火极限范围:H2与空气混合时,为4%~75%;与O2混合时,为4.5%~95%。氢气在全氢罩式退火炉使用环境下,同时具备以下3个条件时就会发生爆炸:(1)密封的有限空间;(2)氢气的含量在着火极限范围以内(即爆炸极限以内)并充满整个有限空间;(3)有着火源引入或者氢气温度加热至着火温度以上。

1.2安全配套设施

(1)紧急备用氮气:氮气供应来自公司氮气管网系统,配置有一个容积为200m3的球罐,球罐入口管道上安装有止回阀,入口氮气压力是1.3~1.8MPa,球罐出口设置机械减压阀,保证生产过程中紧急情况下氮气供应不中断。(2)事故备用水:炉台和内罩密封采用法兰压紧橡胶圈,温度超过280℃,橡胶圈就会融化,有可能造成空气进入内罩与氢气混合产生爆炸,因此,退火生产过程必须保证连续供应炉台冷却水。罩式炉区域事故备用水配备了消防水源和水塔水源,当正常炉台冷却水中断时,先切换成消防水源进行冷却,生产不用停下来;如果消防水也中断,再切换成水塔供水,水塔容积为100m3,可以向炉群连续供水45min以上,利用这段时间进行安全紧急处理。

1.3设备安全设计

(1)氧质量分数检测:在线监测的探头监测退火过程中内罩里氧质量分数的变化,以确保退火过程中设备和产品的安全。如果内罩里气氛残余氧质量分数>0.5%,系统将立即自动切断氢气,并将氮气自动送入内罩进行紧急吹扫置换。(2)炉台循环风机电机密封:电机采用特殊密封,电机的定子为水冷型,在定子中设有测温装置,监控电机的温度,并与电机电源连锁,超过温度设定值时报警,超过设定温度上限时报警并自动切断电机电源。(3)抽真空:从内罩密封测试合格之后,退火升温开始内罩里就充有氢气,为了安全地使用氢气,内罩里的残氧含量越低越好,而实际上炉内有许多吹扫死角,通过抽真空能够更高效、更可靠地降低内罩里的残氧含量,而且可以缩短清除带钢表面附着的空气、水蒸汽的时间,从而加速带钢表面轧制油的挥发,清洁带钢表面。因此,罩式炉配置了抽真空系统。抽真空过程的关键在于,第一是设备密封,第二是内罩里真空压力确定,因此内罩密封试验合格后,进行第一次抽真空,把内罩里的空气抽出来,此时内罩里压力控制在-60000Pa左右,真空压力不必要太大,当抽真空设定值和抽真空时间两个条件达到后,向内罩里通入氮气。内罩里氮气达到设定压力后,设置加热罩,启动助燃风机,用空气吹扫加热罩的炉膛空间。与此同时启动真空泵进行第二次抽真空,把内罩里的氮气抽出来,为了确保抽真空彻底,此次内罩里压力为-95000Pa。当炉内真空压力达到设定值、抽真空时间达到且残氧质量分数<0.5%后,通入氢气并启动炉台循环风机。(4)氮气安全监测系统,在每个炉台阀站氮气供应由主阀和旁通阀完成,其中旁通阀设置为当系统停电时,旁通阀自动打开。氮气流量阀流量<50m3/h(在吹扫期间),则给出故障信息。任何时候都可手动启动紧急吹扫过程。(5)氢气安全监控系统:氢气管道采用串联双电磁阀(氢气入口阀),在退火开始前,氢气入口阀被彻底地进行泄漏测试;在退火过程中,由高精度的氢气流量计监测泄漏情况。当氢气调压阀功能异常,会造成氢气入炉压力升高,排放阀打开排放,使内罩气氛压力始终保持在4000~8000Pa。

2安全生产措施

(1)内罩与炉台冷却水系统:由于冷却水质易形成水垢,会造成炉台冷却水出口温度升高,甚至超过50℃,所以每个月要定期清洗1次炉台水过滤器,18个月要冲洗1次炉台冷却系统水道的水垢,保证冷却水温升不超过10℃。(2)备用事故水的操作:手动切换备用事故水作为应急预案的主要内容,当正常冷却水供应中断时,要求10min以内紧急手动切换消防或水塔事故备用水。在切换成消防水源满足冷却要求的前提下,生产继续。当只有水塔供水的情况下,不再启动任何已准备好的炉台,并中断350℃以下加热生产的炉台。关闭没有生产的炉台冷却水进出水手动球阀。250℃以下的炉台进行停炉闷炉,同时关闭炉台冷却水进出水手动球阀。把有限的备用水供给炉温处于350℃以上的炉台冷却。(3)内罩检查、报废管理:每个退火周期结束需检查内罩水槽及筒体是否有漏点、裂纹、涨鼓;每3个月需检查内罩起吊装置1次;每年安排内罩筒体进行1次喷砂清理并对内罩筒体焊缝进行着色探伤检查;每年定期安排更换内罩的起吊装置销轴和垫片。出现以下情形时就要把内罩停用报废,①内罩连续使用周期达2年以上,当内罩部分筒体壁厚小于5mm,且需更换筒体长度超过2200mm及以上;②内罩使用周期达2年以上,且经过1次筒体更换后,其他位置筒体出现大面积涨鼓或裂纹无法维修使用;③内罩底部筒体及水槽板换过后,使用时间超过半年,需要2次更换底部筒体及水槽板;④内罩使用周期达3年以上,内罩筒体点蚀面积超过1/3筒体面积;⑤内罩连续生产使用时间超过5年;⑥内罩法兰厚度腐蚀减薄大于10mm。(4)炉台橡胶密封圈:为了保证炉台/内罩密封,每1个退火周期结束,要仔细检查橡胶密封圈表面是否有机械划伤、使用时间超过5个月或明显老化,需及时更换橡胶密封圈。

3结语

全氢罩式退火炉的安全生产,最重要的有以下几个方面:(1)氧质量分数在线检测并自动连锁控制。(2)阀站检测元件定期检查、更换。(3)内罩气氛通过抽真空,能更有效地保证内罩里残氧质量分数<0.5%。(4)保证事故氮气不中断供应。(5)炉台事故水是手动切换,紧急情况下每个切换点都要求操作人员迅速、熟练操作。(6)加强安全培训、应急预案演练。

作者:梁锡辉 宋世钦


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