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降膜管的优化设计

1降膜蒸发器损坏原因分析

1.1膨胀节腐蚀、破损严重,波形失真。

膨胀节材质为低合金钢,夹套内熔盐的温度一般在在450°,低合金钢425°长期使用的情况下,会有石墨化倾向,导致膨胀节变脆,失去补偿功能,降膜管补偿量不够造成降膜管变形损坏。

1.2分配器碱进口碱液的均匀程度对降膜管影响很大。

如进液不均匀,易使降膜管内液膜太薄或形成干壁区,由于其与非干壁区温差很大,在应力的作用下易造成降膜管变形损坏。

1.3据用户介绍,在片碱生产中,有时片碱浓度达不到规定要求。

可以通过提高熔熔盐温度来实现。如熔盐温度过高,会引起熔盐的分解,不但使膨胀节因补偿量的增大而变形失效,也使夹套材质变形失效。用户提供的破损的降膜管夹套材质为ST37.8/Gr1钢管,德国的材料牌号,相当于国产的10#钢管,使用温度为450°,基本已达到其允许使用温度上限(475°),一旦超温使用,应力值严重下降,从而引起降膜管的变形损坏。

1.4设备主法兰为板式活套法兰,刚性较差,在高温作用下变形、翘曲,不能保证密封性能。

2降膜管的改进

2.1对降膜管材质进行改进。

根据现行的JB/T4756-2006标准,300℃以上N6已无强度计算数据,在高温下N5更为合适。因此降膜管内筒材质改为国产低碳镍N5。

2.2对原膨胀节进行改进。

针对原膨胀节存在的问题.我们对补偿量做了适当增加。膨胀节由上海永鑫波纹管公司提供,膨胀节5(0.3X5)层10波,位移保证21mm。材质由低合金钢改为补偿功能更好的不锈钢。

2.3分配器碱进口处增加环形挡板,以提高碱液的均匀分配程度,减少干壁现象的产生。

见图1。

2.4在熔盐进口处增设锥形挡板,以减少熔盐对降膜管的影响。如图2。

2.5走熔盐介质的夹套材质改为不锈钢。

其使用温度上限为700℃,弹性模量,线胀系数均较10#钢管有较大的提高。

2.6在夹套管外表冲压凹槽。

每隔90mm旋转90°,槽底与内筒管间隙1.5mm.主要用来防止降膜管夹套堵塞,同时增加熔盐湍流,提高热交换能力。

2.7设备主法兰由板式活套法兰改为带颈活套法兰。

增加刚性,防止变形,而影响密封性能。

2.8降膜蒸发的成膜原理。

在与用户的交流沟通及降膜蒸发的成膜原理中我们知道,降膜管垂直度对成膜的均匀有较大影响,如果不垂直,碱液在管内会形成偏流,导致膜厚薄不均,甚至出现断流的现象,从而引起降膜管的变形损坏。因此增加降膜管的技术要求,对其内筒与安装基面提出垂直度要求。

3结束语

虽然作设备的结构设计,但了解降膜蒸发器的工艺流程,蒸发原理,成膜条件,对其优化设计具有重要作用。同时与用户的交流沟通,对其使用情况的了解,对其优化设计也具有重要作用。

作者:东娟 罗耿波 霍沛君 单位:宝色特种设备有限公司


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